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先来到电
这边,询问后得到了满意的答复。李昭也拿起测量工
对电机外壳
行测量,结果很满意,电机主轴偏心的问题基本算是解决了。
想到这里,李昭也不想在办公室里待着了,就起
先去了电
车间,电机外壳是在这里铸造的,李昭要去看看电机外壳搞好了没有,然后再去钳工车间,看看
件的生产情况,如果都好了就可以开始装
了。
第二项就是这台车床的设计
度极低,只能用于
车,而这台车床的最小
给刻度是六十四分之一英寸,换算成国际标准的话,大概不到零
四毫米,也就是四十丝。这个
度在机械加工中,算是比较大的一个数值了,但却是这台设备的最小
作刻度,除了
车,基本一无是
。
接着去钳工车间,剩下的零件都是在钳工车间生产的,一问之下,才知
现在没有完成的只有丝杆了,李昭了然,这丝杆现在加工还真的有
困难,由于李昭要求的
度相对较
,现在正在由两位八级工在手工打磨。当然其中一位就是一大爷,李昭也就走过去看看实际情况。
最后算下来,李昭需要换了三十多个零件,基本上齿
全换、电机外壳重新铸造、丝杆、凡是与
给有关的
分都重新
,这些的图纸全
已经画好,下发了,估计
的也差不多了,设计的
度都不不算太
,但李昭估计,最终全
改好,这台设备的
能,和厂里现在大
分车床的
能会差不多,甚至还有可能会更好一些。
牵扯到
刀的量是否是你需要的。
现在李昭就在着手改造一台车床,这一台是厂里目前状况最差的,估计也是领导怕李昭失手,先找这一台不怕失败的,大不了报废了,对于这台设备,全厂没有人心疼。这台车床的问题可不少,图纸李昭看过了,是大
家四十多年前的设备,采用的是约翰
的标准,这一项需要改为国际标准。
零
件就更不用说了,
件的
度也是一塌糊涂,这也导致了装
间隙都比较大,主轴最大转速也比较慢,才一千来转每分钟,但就是在这样的转速下,他的噪音和震动都非常大。电机同样如此,由于电机壳的加工也有
问题,电机的轴都有些偏心,这个也要改。主轴等的
平度倒是没多大问题,估计也是调校过得,这个直接影响加工,估计已经改过了。
这样只要李昭的改造将装
度搞起来,那么很容易就能将震动降下来,而震动降下来后,这台机床反而会因为用料扎实,运行会更加稳定,这估计算是意外之喜了吧。
拿到改造这台设备的要求后,李昭也和安总工商量过,最后给
了改造后加工
度在十个丝的标准上,主轴最大转速改为两千转每分钟。这样的话,改造还有
可能,如果达到几个丝甚至更低,李昭就只能将这台设备扫
垃圾堆了,因为那不比造一台新的来的简单。
原因很简单,因为这台设备够重,由于这台设备无论是设计还是加工的
度都很差,导致这台设备的床
、床座用料都非常扎实,那是一台更比两台重的那
。当然这也是大
家设备的一贯作风,噪音大,震动大,没关系,直接加重设备就没问题了。
当然如果机床都是同一个
类,那还问题不大,关键是轧钢厂的机
类、年代太多,基本需要
照每台机床的情况
设计,不然很可能
现零件不匹
的情况,导致机
损坏。举个简单的例
,比如齿
,你设计的时候如果和原有的齿
的齿,角度有
不匹
,那直接就可能将齿
费,要知
这些设备可是跨度超过四十年,数个国家,而每个国家还不是同一个厂家生产的,他们用的齿
也许大小差不多,但齿不同的可能却非常大,可想而知问题会有多少。